案例:某廠工業(yè)用電爐使用五個(gè)月后爐蓋突然無法正常提升?
案例分析:工業(yè)電爐所處理的工件尺寸和質(zhì)量都比較大,工件的轉(zhuǎn)移一般采取液壓系統(tǒng)作動(dòng)力,液壓故障和一般設(shè)備的故障及處理方法大體一致,但由于液壓管路截止閥、管接頭密封很容易泄漏,在維修的過程中很容易進(jìn)入空氣,當(dāng)液壓系統(tǒng)中混入了空氣,系統(tǒng)管路就會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)、執(zhí)行元件爬行,爐蓋的提升是隨著兩個(gè)液壓缸串聯(lián)同步驅(qū)動(dòng)連桿機(jī)構(gòu),爐蓋被提升后再進(jìn)行水平移動(dòng),通過電池?fù)Q向閥來控制上下運(yùn)動(dòng)的速度。在電爐的冶煉操作中,爐蓋在提升過程中,很容易由于電磁閥使用時(shí)間過長或是閥體閥芯受損而上下運(yùn)動(dòng)速度不均勻故障。還有爐蓋之間經(jīng)常出現(xiàn)粘有鋼渣的現(xiàn)象,因而增加了爐蓋本身的白重,在提升的過程中運(yùn)行緩慢不均勻增大了壓力的損耗量,造成爐蓋動(dòng)作不暢。節(jié)流閥的流量小也會(huì)導(dǎo)致傳動(dòng)芥子不能順利到達(dá)油缸內(nèi)、使油缸動(dòng)作緩慢。